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珠海电厂240 m烟囱设计和施工技术
资讯类型:科技前沿 加入时间:2007年11月16日15:29
 
[摘 要] 珠海电厂240 m烟囱,基础大体积混凝土通过合理分缝、设置滑动层等技术措施确保了施工质量。烟囱外筒采用无井架液压滑模施工,利用48 mm×3.5 mm钢管作为支承爬杆,大大增加了滑升中的稳定性。烟囱钢平台采用由上至下的施工顺序,逐层安装3层钢平台。烟囱钢内筒采用气顶倒装法施工,既安全又经济。
[关键词] 烟囱基础 大体积混凝土 液压滑模 钢平台 气顶倒装法
1 烟囱设计
珠海电厂一期工程安装2台600 mw机组,其烟囱为总高度240 m的双套筒式结构,它由2个直径6.2 m、高245 m的圆柱形钢制排烟管和1个出口内径为15.7 m、高240 m的钢筋混凝土外筒组成。混凝土外筒底部外半径为24.1 m,壁厚550mm,顶部外半径为16.3 m,壁厚300 mm,筒身坡度150 m以下为0.1%~3.42%, 150 m以上为0。双内筒钢材采用进口钢材,其材质符合美国astma36或日本jis400规范要求,壁厚为10 mm及8 mm 2种。筒顶部6.2 m范围内用6 mm厚不锈钢作内壁,以抗大气腐蚀,钢内筒外壁刷耐热耐酸油漆4度,并设80 mm厚矿棉板保温层,以防止内壁结露腐蚀。
  外筒与双钢内筒之间设置3个平台,标高分别为85, 165, 235 m。筒身顶240 m标高处设钢平台,然后浇筑250 mm厚混凝土封顶。筒身内沿筒壁设螺旋爬梯1座和垂直电梯1台,以供检修用。此外,外筒与钢内筒之间每隔40 m左石设置1道拉杆,以增加钢内筒稳定性。烟囱基础采用圆板式整体基础,下设1 000mm冲孔灌柱桩136条,烟囱基础直径45 m,厚度1.
5~3.4 m,承台上设有2个直径为4.2 m的圆柱状钢筒基础(如图1所示)。
2 烟囱基础大体积混凝土的施工
2.1 施工方案的确定
烟囱基础直径45 m,高1.5~3.4 m,混凝土总方量4 058 m3,属典型的大体积混凝土,初步设想有3

图1 烟囱基础剖面图
个施工方案:(1)一次施工,不留任何施工缝;(2)基础中间留横向施工缝1条,分为上下2块;(3)留互相垂直施工缝2条,将基础均分为4块,分2次对称浇筑(见图2),先浇①部分,然后至少停留7天后,再浇②部分。方案比较:
(1)若采用斜面分层法一次性整体浇筑,取圆板基础平均厚度2.7 m,混凝土坡度1∶6,每层覆盖混凝土厚度40 cm,初凝时间3 h,则每h需要混凝土量为99 m3,而现场拌和站生产能力为60 m3/h,混凝土供应能力不足。
(2)若采用水平分缝,分上下2块的施工方案,存在以下难点:一是在浇筑上层混凝土时,上层钢筋易遭污染,难以清理;二是下层混凝土浇筑后,对上层混凝土产生较大的约束作用,经计算此约束应力约为5.2 mpa,大于混凝土的抗拉强度2.0 mpa,因而可能产生温度裂缝。
(3)采用分块跳仓施工,则可以克服以上缺点,经总承包商日本三菱公司及业主同意,我们采取了第(3)方案。
2.2 保证混凝土质量的措施
垂直施工缝处的处理:为了保证施工缝处混凝土的质量,采用了台阶形施工缝(见图2)。为防止大体积混凝土的温度裂缝,采取了以下措施:(1)为减少垫层对底板混凝土的约束,在垫层上设置2层油毡作为滑动层。(2)混凝土表面至少抹面3次,以防止混凝土早期沉缩裂缝。(3)混凝土抹面完毕后,即采用1层薄膜加2层草袋的办法蓄温养护。此外,基础外模采用砖砌外模,并在混凝土浇筑前予以回填,以保证混凝土内外温差不大于25℃,降温速率小于1.5℃/天。(4)在基础内埋没钢管,监测混凝土的温度。实测平均气温20℃,中心最高温度70℃,表面温度45℃,满足温控要求。

图2 烟囱基础承台施工缝布置
采取以上措施取得了十分显著的效果,混凝土浇筑至今,未发现任何裂缝。
3 外筒无井架液压滑模施工
3.1 滑模平台设计
滑模平台由辐射梁、下弦拉杆、环梁、鼓圈等组成。烟囱底部外半径为12.05 m,组装平台半径取14.0 m。经平台设计计算,取40对18号槽钢作为辐射梁,辐射梁与鼓圈采用螺栓连接;设40根32mm钢筋作为下弦拉杆,下弦拉杆用花篮螺栓联接在鼓圈的下钢圈上;鼓圈内径4.0 m,高度3.0 m,由上下钢圈通过腹杆组合而成;井架高9 m,平面尺寸2.8 m×2.8 m,井架用4根19 mm钢丝绳与平台拉接。本结构千斤顶布置采用单双相间布置,共布置gyd-60 (额定承载力为3 t)千斤顶60台,相应配置40根48 mm×3.5 mm钢管作为支承爬杆,刚度(ei)是25 mm圆钢的6.36倍,承载力为圆钢的3.9倍,而其重量却比圆钢略小,因而更经济。
烟囱的半径随高度的增加逐渐缩小,在150 m处,拆除部分千斤顶,由原来单双间隔布置改为全双布置,千斤顶减少为40台。滑模装置在地面按施工设计图制作完成后,为确保在高空滑升中的安全,必须对滑模平台进行试压。试压荷载取1.2倍施工荷载,试压时将平台分为2个受荷区,分3次进行加荷。试压结果显示:鼓圈下沉量60. 55 mm,略大于设计要求l/400=60mm,辐射梁挠度39.5 mm,略小于设计要求l/250=40 mm,均符合使用要求。
3.2 滑模偏差控制
筒身中心的测量用线锤测定,锤重15 kg,用20号钢丝绕在摇线滚筒上,摇线架固定于井架上,钢丝线从滚筒上经过井架中心放下,每提升1次,对中检查1次。此外,每日早晚进行1次平台扭转观察,在扭转增大时则增加观察次数。本工程采用钢管作为支承爬杆,大大增加了滑升平台的稳定性。施工中测量显示:筒身中心最大偏差27 mm,平台最大扭转50 mm,满足了设计要求。
4 平台及爬梯安装
滑模到顶后,利用滑模平台在混凝土外筒顶端立起支承架,然后利用支承架将滑模平台降至地面并拆除,紧接着在烟囱内地面组装好安装平台、爬梯、电梯、照明系统、航标灯及避雷系统。工作吊篮是一种网式反撑活动钢平台,其中间留有吊装孔,吊篮的升降由地面20 t卷扬机牵引,可以在外筒内垂直升降,由于外筒直径上小下大,所以吊篮还应在15 m~22 m之间作径向变幅。平台及爬梯安装按照由上至下,先平台后爬梯顺序进行。首先安装顶层平台,将工作吊篮升至平台底,利用支承架,通过吊篮中间的吊装孔,将大梁吊装就位。然后安装环形边梁、次梁,铺设压型板,完成平台安装。此后吊篮适当下降,采用相同的方法安装以下的平台及爬梯。当吊篮降至180 m高度以下时,外筒直径开始逐步增大时,此时吊篮的直径根据外筒直径变化也相应增大。
5 钢内筒的安装
待上述工作完成后,即可开始钢内筒的安装,本工程采用了气顶倒装法进行安装。
5.1 施工工艺
气顶倒装法工艺的原理如同“气缸与活塞”的关系(见图3)。用常规的吊具组装好适当高度的钢内筒顶段(约10.8 m),在接近顶口处装上一个密封用的封头,这样构成一个敞口的“气缸体”,把它套在粗细圆柱构成的“内底座”外周。内底座的底部钢板固定在钢内筒基础上,这样在密封圈以上,封头以下,筒壁所包围的范围内构成了一个密闭腔。外部气源通过管道由底部向密闭腔通入压缩空气,当作用于封头空气压力超过已组对的上筒段(包括封头在内)的重量,并足以克服密封圈对简内壁的摩擦力时,钢内筒便开始上升。当气压顶升使上筒段的下口超过后续节的钢板宽度以后,便把已卷制好的弧形钢板(3块围成一个整圆)在“内底座”的周围合拢、组焊成后续筒节,再以适当的排气使上筒徐徐下降,并与后续筒节对接相焊,上筒节便接长了一节。再气顶上升,合围组焊后一新筒节,上筒段与新筒节对焊,如此一节复一节,使筒段累计接长到设计高度。

图3 气顶倒装法原理图
5.2 主要技术要求
5.2.1 气顶时压缩空气的压强与筒身增高的重量成正比,所以压强是逐步增加的,到顶时的气体压强为0.163mpa。经计算,此时最薄筒段的材料许用应力超过实际应力1倍以上,因而不会发生泄漏或爆炸可能,筒体是安全的。
5.2.2 内底座安装时垂直度控制在1/2 000以内,钢内筒中心偏差应控制在≤h/2 000且≤30 mm。
5.2.3 美国astma36钢材与国产钢材q235接近,故采用j422焊条。为确保焊缝质量,采用坡口焊接,每条焊缝分3层完成,6个焊工对称布置同步焊接,每焊完一层后,经检查确认无缺陷后,再焊下一层。
6 结束语
6.1 珠海电厂烟囱基础大体积混凝土的施工经验表明:只要周密部署、措施得力,垂直分缝并无问题,同时也能有效地防止大体积混凝土温度裂缝的出现。
6.2 滑模中采用48 mm×3.5 mm钢管作为支承爬杆,增加了平台稳定性,加快了滑升速度,减少了平台扭转和漂移。同时从经济上而言, 比25 mm钢筋略有节余。
6.3 内筒顶升采用了气顶倒装法,即用常规的吊具组装好适当高度的钢内筒项段,加密封头、内底座等构件,以压缩空气为动力,把组装过程中的钢内筒自身化为顶升工具,在逐步接高中逐步上升。该法具有安全可靠、速度快且经济的特点。
4.9 反渗透处理装置的厂房跨度为12 m,仪表控制盘布置在过滤器的后面,运行操作十分不便。为了给仪表控制盘让位,汽机车间不得不改动过滤器出口管道的位置。建议今后在设计反渗透处理装置厂房时,把跨度改为15 m,将仪表控制盘移至厂房中部(即通道两侧),这样既美观又操作方便。
4.10 在废水处理工程设备控制方面,设计极为简单,都是就地控制。但是反渗透装置的2台高压水泵和外排泵房6台水泵控制都在配电室控制启停,现场只有事故按钮,运行操作十分不便,后来就地又增加了启停按钮。建议今后提高控制等级,改为集中程控。
4.11 反渗透系统从生水泵房至机械搅拌澄清池及无阀滤池的管道布置方式,均为地表上铺设,影响交通,且极易损坏。建议改为高架式结构,既不影响交通又美观合理。
4.12 调试方面,设计单位应事先与调试单位沟通。调试时发现,变送器与表计连接漏设;生水流量偏低,没有考虑水压问题;同时取样管位置设计不太合理;管道内水压很低,而仪表管很细,小管内几乎没有水。今后在设计时应事先加以论证。
5 施工工艺
5.1 零排放系统中的室外管道需要与电厂补给水管道过渡(在电厂正常运行时连接);还要与a列外工业系统及炉后除灰系统过渡。因此需要将系统解列出来,创造出管道内没有水的施工条件,以便顺利实现过渡。由于系统内的阀门关闭不严,造成过渡管道内有积水现象,对该管道焊接不利。补给水管道为600 mm预应力混凝土管,垂直交叉过渡零排放系统补水管,钢管要与混凝土管连接。施工中,在混凝土管外包8 mm厚钢板,对接后焊接,两端放20mm圆钢,形成20 mm厚的间隙,二次浇灌密实。待电厂系列解列出来以后,在8 mm厚钢板上割圆孔,用电钻在混凝土管上打孔,凿除孔洞范围内的混凝土,然后用钢管与带孔钢板焊接。将过渡后的“丁”字区域用混凝土浇灌基础,完成过渡任务。笔者认为管道施工时,在每个分支上应尽量多设阀门,对以后的过渡和检修十分有利。
5.2 为了提高工艺水平及降低成本,尝试应用新材料、新工艺,经协商后决定采用国外广为流行的环氧石英砂厚层自流平地面新工艺。工艺要求:地面厚度3 mm,颜色浅灰;墙裙厚度0.5 mm,颜色苹果绿;踢脚线厚度1 mm,颜色艳绿。化学要求:20%硫(盐)酸,浸泡10天无变化;20%碱(naoh)液,浸泡10天无变化;光洁度90%;当承受366 n/m冲击时,无损坏;耐压强度2 720 n/cm2时,无损坏;耐磨性0.043 g/m2。施工后经检查验收,各项指标均满足要求。这种地面施工操作简单方便,颜色一致,造价低廉,防腐、耐磨、耐冲击性能好,是目前国内防腐地面的新型材料,也是将来地面的发展趋势。
5.3 零排放安装工作量主要是汽机设备、管道和水泵等以形成水循环,另外还有电气、仪表和调试等方面的工作量。首先要解决交叉施工问题,在车间结构吊装的同时,进行过滤器的就位。土建砌筑同管道安装及埋设同时进行,这样有利于装饰工程的开展和汽机小管的施工。笔者认为,施工前的策划工作,尤其是土建与安装交叉施工前的策划极为重要。如:土建图与安装图纸应事先审查相符,设备地线安装,管道衬胶等工作应事先进行,以免造成二次返工,影响施工进度。零排放是西柏坡电厂废水治理后重新利用的一项重要工程,于1998年6月开工,1999年10月全部投入运行。由于是在全国火电建设中首次进行废水零排放的设计与施工,出现一些问题在所难免。西柏坡电厂废水零排放工程的运行,将给电厂带来巨大的社会效益和经济效益。
文章来自:滑模机械网
文章作者:信息一部
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