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210m烟囱超高泵送施工技术
资讯类型:科技前沿 加入时间:2008年10月17日10:4
 

摘要:在益阳电厂二期210m套筒式烟囱的混凝土外筒施工中,应用混凝土超高泵送施工技术,加快了施工的进度,提高了机械化施工水平,具有良好的推广价值。
关键词:烟囱;超高泵送;粉煤灰
超高泵送混凝土技术一般是指泵送高度大于200m的现代混凝土泵送技术。该技术适用于施工现场狭窄的高层建筑及构筑物,通过对混凝土泵送设备(搅拌站、运输车、泵)及泵送方法(布管工艺、混凝土配合比、外加剂)的优选,采用科学的方法组织施工。
1工程概况
益阳电厂二期(2×600MW)机组210m套筒式烟囱的外筒为混凝土结构,强度等级为C35(标高90m以下)和C30(标高90m以上)。外筒混凝土施工采用逐模向上泵送至位的技术,每模混凝土的高度为1.6m,每模混凝土的量在81.12~8.12m3之间,泵送总量约为4630m3,泵送最高高度达到210m。

2工艺特点
⑴机械化施工程度较高,减轻了劳动强度。
⑵混凝土输送和浇筑连续作业,施工效率高,工程进度快。
⑶泵送工艺对混凝土质量要求比较严格,能保证施工的质量。
3作业技术
3.1材料准备
⑴粗骨料采用5~20mm的碎石,级配符合《普通混凝土碎石或卵石质量标准及检验方法》的规定。
⑵细骨料采用中砂,颗粒级配符合《普通混凝土用砂质量标准及检验方法》的规定。
⑶水泥采用韶峰42.5级普通硅酸盐水泥。
⑷外加剂选用YNB系列减水缓凝剂,它节约水泥用量,在改善混凝土的和易性及流动性,缓凝及保持混凝土的坍落度等方面效果理想。
⑸粉煤灰选用益阳电厂电厂一期产的Ⅱ级粉煤灰,0.08mm以下颗粒占80%,这将大大增加混凝土中细粉料的含量,增加混凝土的可泵送性,降低水化热,利于高温季节施工。本工程掺加粉煤灰采用超量替代法。粉煤灰超量系数为1.2~1.4,取代率10%~15%。粉煤灰性能指数为:细度7.9%~10.4%;烧失量0.34%~1.27%;需水量比72%~96%;三氧化硫1.2%~1.41%;含水率0.072%~0.096%,均符合规范要求。
3.2泵送混凝土配合比的设计
⑴坍落度的选择。根据我公司以往电厂烟囱施工的经验(如表1),坍落度选择在140~240mm。但在混凝土泵送过程中,坍落度要损失20~40mm。

表1泵送高度对混凝土坍落度要求
高度(m) 30m以下 30~60  60~90  90~110  110m以上
坍落度(mm) 140~160  160~180  180~200  200~220  220~240

⑵泵车运输过程中坍落度的损失。混凝土在泵车运输过程中随时间和温度变化(如表2),因此在搅拌站时就向混凝土添加载体流化剂和粉煤灰,同时运输时间控制在20~50min之间。

表2混凝土坍落度损失
大气温度(℃) 10~20  20~30  30~35
坍落度(mm) 20~30  30~40  40~70


 表3 C35混凝土配合比
材料 P042.5水泥 自来水 中砂 5~20mm碎石   减水缓凝剂        粉煤灰
配合比 1  0.49  1.60  2.70    0.013  0.49


表4 C30混凝土配合比
材料 P042.5水泥 自来水 中砂5~20mm碎石 减水缓凝剂 粉煤灰
配合比 1 0.54  1.82  2.81  0.012  0.21


⑶泵送混凝土水灰比。泵送混凝土水灰比选择在0.50左右,以确保混凝土的可泵性和良好的流动性,同时避免产生离析。
⑷水泥品种及用量。水泥采用韶峰42.5级普通硅酸盐水泥。水泥用量确保在390~420kg/m3之间,掺入减水缓凝剂,水泥用量可适当降低5%~8%,但水泥用量不得低于350kg/m3。
⑸砂率和砂浆体积确定。对于本工程选用的5~20mm规格碎石的最佳砂率控制在37%~42%。
⑹实验室通过反复实验,确定了本工程的两种混凝土的配合比(如表3、表4)
3.3泵送设备选择
项目部经过多方考察、比较,决定采用湖南三一重工业集团生产的“三一”牌HBT60C固定式混凝土输送泵来完成烟囱外筒壁混凝土的泵送任务。其主要性能如下:主油泵功率大,液压系统采用全液压控制开式控制装置,液压阀的磨损小,同时采用液压阀换向取代了传统的泵换向工作方式,工作平稳性提高,分配阀采用先进的S管阀系统,密封性能好,分配阀装有浮动耐磨环,能自动补偿磨损间隙,液压油箱采用高位油箱,泵的吸入性好,而且独特的搅拌装置成功地解决了国内同类泵漏浆的问题,减少了堵管的可能,为成功泵送提供了保证。
4施工工艺流程
4.1施工工艺流程图(图2)

4.2泵管刷洗流程
供应混凝土结束→料斗内混凝土排空后,混凝土停止运转→关闭止逆阀,拆下一节水平管→料斗和摆动阀清洗干净→接上回收管→开止逆阀,放出管中混凝土→在垂直管末端往管内填充海绵球→在垂直管末端上安全盖,接通空压机清洗至海绵球压出水平管→再次灌入适量清水和填充海绵球→再用空压机清洗→压出海绵球→第二次灌入少量清水用压缩机清洗。
4.3输送泵管布置
混凝土输送泵布置在距烟囱北向30m的位置,水平泵管沿地面铺设至烟囱筒壁,从外筒壁向上连接至烟囱施工部位。
4.3.1水平管铺设
水平泵管用特制固定卡具在管道连接处固定,下部垫100mm×100mm垫枕木并绑牢,以防止输送管在泵送过程中前后左右移动。地面水平管与立管交接处的90°弯管受冲击最大,对这一部位进行加固处理。
4.3.2立管布置
垂直管必须与外筒壁混凝土固定牢固。外筒壁混凝土在北向垂直方向每4m预埋一块铁件,用以焊接固定泵管的半圈套箍。垂直管利用烟囱电动升模施工平台上的拔杆吊进行吊装及安放。
4.4施工现场控制措施
4.4.1泵送机具设备控制
施工中采用螺栓把竖向泵管与结构物可靠地连接起来,使泵管在巨大的压力作用下不作大范围晃动,以减少阻力,保证连续泵送,合理的布设泵管,减少弯头的设置,降低阻力,混凝土泵采用快速小方量连续打压,确保泵送成功,合理安排作业,调整劳动力组织,使混凝土尽量不间断泵送,防止堵管。
4.4.2混凝土性能控制
严格抽查入泵混凝土坍落度等情况,发现性能不合格的混凝土严禁入泵,加强原材料控制,力保生产出高性能的混凝土入泵,保证泵送成功。
5安全措施
⑴地面水平管两侧各8m设有安全栏杆,禁止人员通行,防止空管崩裂伤人。
⑵安全笼安装在管道末端出口处,防止清洗和回收海绵球时,砂石飞溅伤人。
⑶泵送过程中,为防止泵送中断而产生由于混凝土自重所引起的反向压力,必须在混凝土泵出口的水平管道安装止逆阀。
6应用效果
烟囱混凝土外筒壁经过4个多月的施工,筒壁表面无规律性施工缝的出现,混凝土施工质量内实外观。
7效益分析
7.1经济效益
⑴节省人工费:
烟囱每模砼的高度为1.6m,共121模。
原人工:121模×20工日/模=2420工日
现人工:121模×8工日/模=968工日节省人工费:
100元/工日×(2420工日-968工日)=14.52万元
⑵增加设备费:
原人力斗车费:380元/辆×30辆=1.14万元
现用输送泵租赁费:884元/台班×(4630m3÷60m3/台班)=6.82万元
增加设备费:6.82万元-1.14万元=5.68万元
⑶原运输混凝土损耗:4630m3×3%=138.9m3,计367元/m3×138.9m3=5.1万元
⑷清理费:
30元/工日×(1+15%)×2工日/m3×138.9m3=0.96万元
创经济效益:
14.52万元-5.68万元+5.1万元+0.96万元=14.9万元
7.2社会效益
应用超高泵送混凝土技术,与常规吊笼运输相比,施工进度明显加快,混凝土减少了损耗,节约了劳动力数量,提高了机械化施工水平,具有良好的推广价值。



文章来自:滑模机械网
文章作者:信息一部
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